|
神木电石:精细化管理助力节能降耗时间:2020-06-19 围绕管理“铁三角”落实,神木电石热电分厂以精细化管理为抓手,不断提升生产现场文明水平,大力推进节能降耗,通过数据统计、分析对比、制订节能方案等一系列措施,有力促进了提质增效。 科学调整生产运行 促进资源综合利用 针对锅炉设计煤气压力、输送设备等无法满足煤气掺烧要求的问题,神木电石热电分厂通过外出调研学习,对锅炉煤气系统进行优化,在确保系统稳定运行的前提下,实现了最大掺烧量。2019年初锅炉开始掺烧煤气,经过不断地调试及改进,锅炉煤气掺烧提高至40000Nm3/h,大大降低了发电成本。去年全年掺烧煤气量达到1.58亿立方,节省燃煤成本1627.9万元。 结合设备运行实际情况,合理调整干、湿煤泥的掺烧量,今年干煤泥掺烧比例提高至25%,年可节约燃料成本约86.7万元。公司超低排放项目投运后,锅炉重新启用湿煤泥系统,根据燃烧工况,保证锅炉燃烧满负荷稳定运行,每天掺烧湿煤泥约220吨,折算标准煤,年可节约燃料成本约389.6万元。 分厂还通过优化机组启、停机方式,在确保机组安全运行前提下,将机组停机温度降至设计参数,由此汽轮机组可提前一天停运盘车交付检修,为生产赢取宝贵时间。 着力技术升级改造 提升设备运行效率 为保证循环流化床锅炉机组安全稳定运行,每年计划性停炉检修两次。针对搭设炉内满堂架耗时长、效率低、成本高等诸多不利因素,经过调研论证,增加了锅炉炉内升降平台,降低了炉内搭、拆钢管架过程中的安全风险,并将机组检修时间缩短了4天,年可增加发电量2304万度。 由于夏季环境温度较高,无法保证机组满负荷安全高效运行,神木电石热电分厂成立专项攻关小组,对空冷岛加装喷雾装置,装置投运后真空度显著提高,机组发电负荷可增加6MW,年可创造利润91.6万元。除此之外,通过实施GIS系统增加正弦波逆变电源、冷渣机增加输渣装置等多项改造措施,有效提升设备运行效率,为完成产量目标提供保障。 降本增效是效益之源,神木电石热电分厂将在巩固现有精细化管理成效的基础上,挖掘亮点、提升效能,不断增强员工成本意识,继续下足功夫攻克节能降耗瓶颈,为企业提质增效贡献力量。 |