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公司组织生产系统装置停车消缺时间:2023-04-01 为扎实推动安全生产工作提质增效,全面落实安全生产各项工作,保障生产装置安全稳定运行,3月29日、31日,由生产部牵头,组织一二线生产系统装置停车消缺。 统筹协调,严密筹划。结合春季各级单位对生产现场检查的问题、市场原材料及产品价格等情况,生产部统筹协调,精心部署,组织各分厂认真梳理,严密排查。针对目前一线乙炔水洗塔塔阻大、二线混合器出口弯头渗漏、二线精馏全凝器B内漏、二线氯气洗涤塔进口玻璃钢管道腐蚀等影响生产的问题,为贯彻执行公司安全环保理念,生产部与各分厂反复推敲检修过程可能出现的各类突发异常,逐一制定应对措施,确保检修过程安全可控。 压实责任,精心准备。检修前公司召开了检修工作部署专题会,强调要充分准备本次检修相关工作,逐项落实检修作业各项安全措施,严格按照装置停车方案执行;生产部与各分厂就制定的检修方案、检修过程安全管理以及验收标准等进行了再次讨论,压实责任,以抢修的态度,高质量完成本次检修工作;各分厂分工负责,对检修项目需要的备品备件、预制管道等工作进行提前准备,为各项检修工作按期完成奠定坚实基础。 多方合作,有序推进。检修中,面对检修时间紧、检修任务重,储运分厂其他岗位人员协助乙炔工序对一线洗涤塔掏填料,装填料以及配合清理现场;各级管理人员协同指挥,吊装、更换PVC分厂二线混合器出口弯头,保证现场检修过程安全……各分厂合理安排检修工作,争分夺秒抢抓检修进度;销售部多方协调,提前筹划盐酸销售,在停车前将盐酸库存拉至低位,并联系盐酸车辆,极大地降低了二线PVC装置停车检修对烧碱产量的影响;采供部提前部署,按需控制电石到厂车辆,降低电石风化、受潮对公司带来的安全风险和经济损失。 通过对一、二线生产装置停车集中消缺,消除了装置带“病”运行带来的风险,极大地提高了生产装置运行的安全性、稳定性,为完成全年生产经营目标起到积极促进作用。 |