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热电分厂紧盯管控指标不放松,强化工艺指标过程管理时间:2024-04-17 为深入贯彻落实公司《过程指标管理办法》,坚持“指标越线就是事故”,热电分厂结合热电联产能量梯级利用特点,通过强化工艺控制指标、建立工艺控制台账、加大考核力度、加强工艺纪律监督、检查等措施,促使过程指标重点监控、多级管理初见成效,主要工艺控制指标全面受控。 强化过程指标管理,创新管理模式。由于热电联产的特殊性,电厂生产装置上游受电网系统冲击,下游受用户端装置不稳定影响,导致部分管控指标不易受控,针对这一情况,管理人员深入生产一线,充分听取员工结合岗位实际所提出的合理建议,组织技术骨干,认真剖析部分指标易越线的原因,制定切实可行的工艺指标管理制度,对照制度将生产过程中各类工艺指标分类管控、分类考核。同时对过程指标和设备可靠性指标进行交叉管理,创新转变管理模式。 全面梳理管控指标,细化管控流程。每一个生产过程,每一道工序,都有大量工艺指标,只有完全掌控指标,才能保证生产装置安全、稳定、高效运行。制定合理的工艺管控指标,设置不同的检查频率,将指标按重要、次要、一般分类;整理出关键工艺指标,明确关键工艺控制点,列入重点监控范畴,设置趋势记录,有备日常检查和事故调查;严格追踪工艺越线事件,建立“过程指标不合格处置台账”,做到有记录、有人管、有措施,发现问题及时处理,实现越线指标闭环管理。 严格要求操作控制、加大考核力度。所有工艺控制指标都以书面形式下发至集控室各工序DCS操作员站,值班人员对生产过程工艺指标全面掌握,随时紧盯指标,精细调整,在操作中严格控制,发现问题及时反馈;对工艺越线事件严格追踪、认真考核,以保证工艺指标合格率,涉及到影响较大的操作,专工必须到场监护指导;工艺管理人员每天第一时间深入生产现场,调取工艺参数历史趋势,保证工艺指标的真实性;仔细研判违规违章操作,按照制度进行考核,端正操作人员的操作态度,强化安全生产意识。 着力攻克问题瓶颈,突破典型问题。分厂低压加热器长期高水位报警,经多方调整仍无法恢复至正常水位,运行过程存在较高风险。分厂化被动为主动,由工艺管理人员牵头组织技术骨干结合岗位实际,深入现场对生产装置能效进行反复研究,查系统、做试验,最终确定为加热管束内漏所致。经过检修,加热器高水位报警难题得到解决,隐患消除、指标正常、装置回归平稳运行状态。 针对#2机凝结水系统调整过程不精准,压力不稳定,指标越线等问题,分厂结合技改项目,反复讨论,最终通过增加远传液位计、电动调节阀技术方案,实现程序自动控制,设备联锁得以加强,指标得到控制,工艺调整过程平稳,参数稳定,保证了操作安全的同时降低了人员劳动强度,进一步提升了生产效率。 下一步,热电分厂将继续压实主体责任,进一步做优做细各项指标管控,确保系统设施安全、稳定、高效运行。 |