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降本增效系列报道:降低成本出实招、点滴节约见实效时间:2024-06-19 今年以来,储运分厂把“降”字贯彻到底,把“效”字落到实处,从小改小革、设备管理、对标学习等方面入手,采取覆盖全面、全员、全过程的管理和精细化增效措施,1至5月份动力电全部控制在合格指标范围内,较预算指标节约费用约13万元。 紧盯消耗“节”成本。在渣场工序,分厂将二平台凉水池溢流管线与清液泵出口管线相连接,利用渣场二平台与乙炔工序发生器三楼位置高低差,通过管道虹吸效应,将上清液直供发生器使用,在充分满足发生器加水使用的基础上,减少2台45Kw清液泵、1台55Kw清液泵的使用,每月可节约电费约6万元。 技术改造“抠”效益。针对乙炔工序一线发生器加水不足问题,分厂经过调研对标学习,对一线发生器加水管线进行了改造,将清液管线与发生器加水管线直接连接,增大管道直径,在不使用现有给水泵的情况下使发生器加水量增加。实现满足生产运行的同时,减少了3台90Kw给水泵使用,每月可节约电费约3.8万元。 过程管控“挖”潜力。分厂从制度层面入手,通过制定电石破碎制度,严格控制皮带机、破碎机启停时间,发生器切换及停用后及时停止搅拌电机,着力提高设备利用率,避免设备空转损耗;根据一二线乙炔流量及水环泵出口压力实时将一二线清净联通投用,在满足一线满负荷生产的同时少使用1台132Kw水环泵。 接下来,储分厂将继续深化降本增效举措,让“金点子”落地促降本,杜绝生产流程中的浪费,不断优化改进,坚持增收与节支并重,把好“降本关”,打好“增效拳”,以实干助推公司高质量发展。 |