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  • 公司参加全国氯碱化工技术研讨会

    8月28-30日,为了进一步了解掌握氯碱行业形势及发展方向,提高员工技术分析水平,公司派员参加了《全国化学标准化技术委员会氯碱分会》(SC6)、《全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂产品分会》(SC7)2015年标准预审会及工作方案会。
    会议首先对《氯碱工业回收硫酸》等5项化工行业标准的制定进行了深入讨论。在参会过程中,公司参会人员分别就当前形势下行业发展、耗氯产品、分析技术以及如何提高PVC产品质量等问题与同行业技术人员进行了广泛交流和讨论,对于进一步降低和防范行业环保风险、废硫酸合法销售外运具有重要意义。

    2015-09-02 0 0 0 0
  • 积极协作促抢修 全力以赴保生产 公司高效完成电解树脂塔检修

    8月24日,公司一线电解树脂塔C底部滤网破损,对生产造成了较大影响。为确保电解槽安全稳定,全线生产装置满负荷运行,公司从职教中心紧急抽调31名学员,成立突击队,在生产部牵头下积极配合烧碱分厂抢修电解树脂塔,高效圆满完成了抢修任务。
    此次抢修作业首先要清理塔中20余立方的树脂,在作业空间受限的情况下,抢修人员争分夺秒,共计5小时完成了树脂装袋任务,为更换滤网提前争取了4个小时,切实保障了生产装置连续稳定运行。
    本次树脂塔检修工作中,公司各单位通力协作,形成合力,充分突出了员工团结、高效的良好作风,极大展现

    2015-08-25 0 0 0 0
  • 公司自主修复粒碱包装机 提升设备运行效率

    为解决粒碱包装机运行时间长而出现的机械故障,公司自主对装置系统进行修复改进,装置运行效率显著提升。
    公司粒碱包装机从瑞士引进,其装置本身结构复杂、装配精度要求较高,加之备件采购时间周期长且维修费用较高。公司技术人员不等不靠,发挥集体智慧,在没有厂家技术人员指导和原始参考资料的情况下,完成了修复工作。
    为保证装置安全平稳运行,公司多次召开专题会议,细致研究,成立了技术专攻小组,对其进行逐步分解结构,进行解体研究,技术和检修人员在拆前、拆中、拆后各个环节做了详细的记录、拍照,对各个部位进行了清理、

    2015-08-25 0 0 0 0
  • 公司升级DCS控制系统 提升管理运行效率

    结合一期烧碱电解槽零极距改造,公司对烧碱DCS系统控制程序进行了调整优化,系统运行效率显著提升。
    公司一期电解槽零极距改造后,新增多个模拟量输出点、控制回路,并增加停车氮气流量联锁、阴阳极液流量连锁等9个控制程序,给DCS控制器处理能力带来很大挑战。
    为保证生产系统控制安全稳定,公司通过细致研究,在保证逻辑性不变的基础上对连锁程序进行了优化,使控制器运行处理程序占总负荷百分比由原来的6.4%降到了2%,扫描周期由原来的26.7秒下降至20.2秒,空余负荷由原来16%提升至22.4%。
    通过优化,公司DCS控制系统运行效率和精

    2015-08-03 0 0 0 0
  • 公司成功举办2015年事故应急救援演练

    为提升应对突发状况的应急处置能力,从本质上抓好安全生产,7月17日上午,公司成功举办了公司2015年危险化学品泄漏事故应急救援演练。
    经过周密部署实施,此次模拟事故得到迅速、有效处置,应急演练圆满结束。此次演练,对公司《危险化学品事故应急救援预案》实用性,以及各应急专业队应急能力与现场处置能力进行了一次全面检验,对于全面提升企业应急管理水平,确保安全生产起到很好地锻炼价值。

    2015-07-19 0 0 0 0
  • 公司大检修工作顺利完成 一、二线装置陆续开车

    为确保生产装置安全稳定运行,完成全年各项生产经营任务,实现稳增长目标,按照年度工作计划安排,5月25日,公司全面启动2015年大检修工作。经过近20多天的艰苦奋战,截止6月21日,除一线PVC装置按计划实施技改外,其他各线装置均顺利开车。
    公司精心组织、周密部署,为检修工作顺利推进提供了强有力的保障。大检修期间,全体一线员工加班加点、连续奋战;各部门与分厂共同组建三支检修突击队,灵活支援现场检修工作;后勤部门扎实开展“检修送清凉”活动,充分做好了后勤服务保障。
    公司在全体员工的共同努力下,截止6月10日,除一线

    2015-06-22 0 0 0 0
  • 牢筑“安全屏障”公司全面完成生产安全阀检验

    安全阀对于确保设备和人身安全具有重要作用,为了将安全生产管理精细到每台设备、仪表、零件,公司利用大修期间,特邀榆林市特种设备检验所对公司生产安全阀进行了全面检验。
    为了确保检验工作高效进行,大检修计划实施前,公司即向榆林市特种设备检验所提交了检验申请。榆林市特种设备检验所针对检验内容制定了详细的检验检测方案。
    在双方共同配合努力下,经过几天紧张实施,共检验检测安全阀211台,替换36台,修复6台,圆满完成了本次大修安全阀检验检测工作,为安全生产筑牢了一道“安全屏障”。

    2015-06-14 0 0 0 0
  • 发扬“工匠精神” 公司成功自主解决设备问题

    近日,公司技术人员充分发挥主动性和创造力,立足自身,成功解决了公司包装机故障问题,确保了包装生产线的正常稳定运行。
    公司PVC包装机突然出现人机界面故障,为不影响生产,公司自控中心技术人员积极拓展思维,发挥主动性,决定立足自身解决问题,及时联系厂家售后服务机构获得技术支持,并通过网络平台选型采购适配零件,顺利完成了故障修复工作,以最低成本,在最短的时间内恢复包装生产线稳定运行。
    通过建立良好的机制和导向,公司把培养员工的动手能力、创新能力作一项重要工作,鼓励、激发员工发挥创造思维,主动改进改良工作

    2015-06-01 0 0 0 0

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